常识精益案例:减少动作浪费,其很简单!
或许,在很多员工眼里,发现行动被浪费并提出改善并不是一件容易的事情。事上,行动浪费往往隐藏在我们的日常生产中,不难发现。http://www.biglss.com/bps/生产效率改善咨询的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,为成功合作打下一个良好的开端!http://www.biglss.com/skin/images/jingyizhizao-1.jpg
案例一:驳橡皮筋改善
改善之前的描述:
1材料摆放混乱,取用时采取额外的调整动作。
2缝纫过程中第二条线的多余转动动作
额外的螺纹切削动作
4冗余位置调整动作
改善帖子描述:
1剪橡皮筋的同事把橡皮筋放在一起,缝的时候可以一次放很多橡皮筋,不用单独拿一根橡皮筋。
2缝制第二条线时,不需要转动橡皮筋,但可以直接缝制。
调整自动断线尾部长度,需再次断线。
改善后结果:与改善前相比,改善后每条橡皮筋缝制时间减少48秒条,员工总缝制效率提高2%。
案例2:按钮对齐改善
改善之前的描述:
1扣板位置很远,钉扣的时候需要很长时间才能放下衣服拿到扣子。
2扣子放好之后,需要重新拿放衣服,然后再移动,这是浪费动作。
改善帖子描述:
1将按钮拨盘移到机器侧面,伸出手去拿按钮。
2拿扣子的时候,不用脱衣服就可以直接移动。
改善后结果:与改善前相比,改善后每件缝制时间减少6秒件,员工整体缝制效率提升1%。
案例:步骤改善
改善预描述:要将脚拉到侧骨的骨骼位置,需要将蝴蝶完全去除,车经过骨骼位置后再取蝴蝶,然后将蝴蝶背部的脚拉起来。
改善后期描述:如果蝴蝶出不了骨位,直接通过骨位拉动蝴蝶,切下的片不会脱离蝴蝶。车过骨位后,直接推蝴蝶,后面部分继续拉脚。
改善后结果:与改善前相比,改善后每件的缝制时间减少了2秒件,一定程度上提高了员工的缝制效率。
看,动作改善并不难。请大家睁大眼睛,看看日常生产中还有哪些不必要的动作,可以是改善。让我们迅速行动吧!
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